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打捆機優(yōu)化設計論文

時(shí)間:2021-04-22 17:39:20 論文 我要投稿

打捆機優(yōu)化設計論文

  1摩根高速線(xiàn)材打捆機現狀及存在的問(wèn)題

打捆機優(yōu)化設計論文

 。1)鉸制器用鉸直輪材料抗磨強度低,造成打捆線(xiàn)表面質(zhì)量及直線(xiàn)度差,打捆線(xiàn)因回抽而無(wú)法完成打捆。

 。2)四臺線(xiàn)道小車(chē)通過(guò)中心板連接在一起,通過(guò)液壓缸的帶動(dòng)來(lái)完成打捆線(xiàn)的穿線(xiàn)工作,由于長(cháng)時(shí)間的運行,1#打捆機4#線(xiàn)道由于重力作用小車(chē)容易發(fā)生下沉變形,線(xiàn)道小車(chē)底部滑道與支撐輥之間脫離,支撐輥無(wú)法起到支撐作用,從而造成液壓缸活塞桿在前移的過(guò)程中由直線(xiàn)運動(dòng)變?yōu)閽佄锞(xiàn)運動(dòng),活塞桿前端下沉疲勞折斷產(chǎn)生故障時(shí)間。并且由于線(xiàn)道小車(chē)下沉,造成打捆頭與線(xiàn)道小車(chē)穿線(xiàn)困難,造成打捆機頂線(xiàn)或送線(xiàn)不到位。

 。3)線(xiàn)道內打捆線(xiàn)的傳送運行靠深溝球軸承支撐傳動(dòng),因此線(xiàn)道內球軸承用量較多,每臺線(xiàn)道小車(chē)用量約400盤(pán),摩根打捆機所用軸承型號為6301,由于軸承直徑小,承載能力差,并且由于打捆線(xiàn)在穿線(xiàn)過(guò)程中的沖擊作用,軸承損壞頻繁,并且由于數量多并且軸承在線(xiàn)道內部,當軸承損壞時(shí)很難進(jìn)行更換,造成打捆線(xiàn)回抽,影響車(chē)間的生產(chǎn)。

 。4)各線(xiàn)道處常開(kāi)翻板導槽用橡膠彈簧使用壽命短,當彈簧失效或彈簧座開(kāi)焊的時(shí)候造成翻板關(guān)閉不嚴,打捆線(xiàn)回抽,更換橡膠彈簧或彈簧支座需要拆卸導槽用時(shí)較多。

  2解決方案的確定

  摩根公司經(jīng)過(guò)幾年的研究并且結合用戶(hù)在使用過(guò)程中提出的不足,對現在生產(chǎn)的打捆機進(jìn)行了部分的改造,如升降臺的升降采用了曲柄連桿結構,由液壓缸來(lái)帶動(dòng)升降曲柄的運行從而帶動(dòng)升降臺的運行;弧形導衛與雙線(xiàn)導槽設計成一體結構,并且將扭簧采用圓柱螺旋壓縮彈簧代替。但若對摩根公司早期線(xiàn)材打捆機進(jìn)行升級改造,升級費用較高,僅單臺升級備件費用就高達48萬(wàn),并且即使升級改造后因新舊線(xiàn)道的`兼容性差,使用故障率較高。這就需要有針對性的優(yōu)化設計來(lái)消除設計缺陷形成的隱患,確保打捆機的穩定生產(chǎn)。經(jīng)對打捆機的認真研究以及對打捆機各類(lèi)故障的分析,形成了以下優(yōu)化設計思路。

  2.1升降臺系統

 。1)將法蘭軸承座體材質(zhì)由鑄鐵改為鑄鋼,增加座體的抗沖擊性能。

 。2)將底座球面軸承改為滑動(dòng)軸承。

 。3)在升降臺升降液壓缸的兩側增加支撐導向機構。

  2.2線(xiàn)道系統

 。1)更改鉸直輪的材質(zhì)及公差尺寸,延長(cháng)鉸直輪的使用壽命。

 。2)更改線(xiàn)道小車(chē)支撐輥結構,增加受力面積,確保線(xiàn)道小車(chē)的穩定運行。

 。3)將軸承6301進(jìn)行優(yōu)化改造加工成厚壁軸承,保持軸承外徑尺寸不變,去除法蘭緣襯套,將軸承內徑尺寸做成與法蘭緣襯套內徑尺寸相同。

 。4)更改橡膠彈簧橡膠材質(zhì),由普通橡膠改為進(jìn)口硅膠,增加彈簧的彈性及使用壽命。將彈簧支座由焊接結構改為一體結構,采用線(xiàn)切割加工。

  3具體實(shí)施措施

  3.1升降臺系統

 。1)針對于升降臺內臂、外臂連接法蘭軸承經(jīng)常受沖擊損壞的問(wèn)題,將法蘭軸承座體的材質(zhì)由鑄鐵改為鑄鋼,增加軸承座體的抗沖擊性。

 。2)針對于升降臂與底座連接的球面軸承經(jīng)常損壞的現象,將球面軸承結構改為滑動(dòng)軸承結構,滑動(dòng)軸承材質(zhì)選用鑄銅、外形尺寸為準45×準57×49;軸承座根據滑動(dòng)軸承的外形尺寸以及原球面軸承的安裝尺寸重新設計。

 。3)支撐導向機構。支撐導向機構結構圖如圖1所示。支撐軸通過(guò)M64螺紋與升降臺拖枕連接在一起,支撐座與升降臺底座通過(guò)螺栓把合,導向套對支撐軸起到支撐導向作用,通過(guò)支撐軸的支撐導向作用來(lái)減少升降臺的晃動(dòng),保證車(chē)間的穩定運行。此結構對升降臺穩定運行起到關(guān)鍵作用的是支撐導向套,此支撐導向套采用橡膠材質(zhì),導向套中間部位打斜口以便于安裝。

  3.2線(xiàn)道系統

 。1)改變鉸制器鉸制輪的材質(zhì),由45#鋼改為42Cr-Mo,并且對鉸制輪表面采用高能離子注入技術(shù)進(jìn)行表面硬化,提高鉸制輪的綜合力學(xué)性能及耐磨性,同時(shí)將鉸制輪的外形尺寸由準(69.90~70)mm改為準(70~70.05)mm,通過(guò)偏心軸來(lái)調整鉸制輪與打捆線(xiàn)的相對位置,提高打捆線(xiàn)的表面質(zhì)量。

 。2)1#、4#線(xiàn)道小車(chē)在重力的作用下容易發(fā)生變形,并且線(xiàn)道小車(chē)導向面磨損變形以后,小車(chē)支撐輥與小車(chē)導向面接觸面積變小,支撐輥失去支撐作用造成定位錐頭與打捆頭定位不好,無(wú)法完成打捆線(xiàn)穿線(xiàn)動(dòng)作。針對此情況對支撐輥進(jìn)行優(yōu)化設計,將輥面加長(cháng)由原來(lái)的30mm增加到60mm,內部結構改為雙滾針結構,增加了支撐輥的靈活性及抗載荷能力,支撐輥與小車(chē)接觸良好。

 。3)將線(xiàn)道用6301軸承進(jìn)行優(yōu)化改造加工成厚壁軸承,保持軸承外徑尺寸不變,去除法蘭緣襯套,將軸承內徑尺寸做成與法蘭緣襯套內徑尺寸相同,提高軸承的抗沖擊性。

 。4)橡膠彈簧內部彈性元件材質(zhì)由普通橡膠改為進(jìn)口硅橡膠,彈性元件的彈性增加。橡膠彈簧支座由原來(lái)的焊接結構改為一體結構,并且使用線(xiàn)切割進(jìn)行加工,避免了彈簧支座開(kāi)焊現象的發(fā)生。

  4結束語(yǔ)

  摩根高速線(xiàn)材打捆機優(yōu)化設計改造以后運行狀態(tài)明顯改善,摩根公司原來(lái)的設計缺陷都在一定程度上得到了改善或彌補,特別是升降臺系統增加的支撐導向機構,穩定了升降臺的運行,達到了優(yōu)化設計的目的。

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