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植物提取生產(chǎn)線(xiàn)建設項目技術(shù)總結報告范文
一、項目的基本情況
氫溴酸**是由**經(jīng)合成而得,主要用于治療阿爾茨海默氏癥、小兒麻痹后遺癥、重癥肌無(wú)力等疾病,2001年被收入美國藥典,歐盟也頒發(fā)藥典適應證書(shū),我國已列入國家基本醫療保險藥品。
目前氫溴酸**來(lái)源于合成和植物提取,合成成本高,植物提取依然有利可圖。植物提取原料是**屬植物的鱗莖。
我公司長(cháng)期以來(lái)致力于**屬植物的種植、繁育和提取研究,不僅摸清了**書(shū)屬植物的種類(lèi)及在世界和中國的分布狀況,還先后完成了近30項科研項目。我公司依托多項科研成果,根據國家產(chǎn)業(yè)政策和《**市“十一五”科學(xué)與技術(shù)發(fā)展規劃》,以“循環(huán)經(jīng)濟”思想為指導,按照生物產(chǎn)業(yè)、生物制藥和生態(tài)能源實(shí)施原則,走**屬植物產(chǎn)業(yè)化鏈式開(kāi)發(fā)的道路。本項目是此產(chǎn)業(yè)化鏈式開(kāi)發(fā)的重要一環(huán)。
二、項目實(shí)施主要內容:
本項目主要研究?jì)热轂?*的提取技術(shù)、純化技術(shù)及氫溴酸**的合成技術(shù)、檢測技術(shù)研究,并在此基礎上建成年產(chǎn)50kg**的提取中試生產(chǎn)線(xiàn)一條。
三、項目完成情況
。ㄒ唬┘夹g(shù)研究情況總結
1、提取技術(shù)研究總結
**目前的提取技術(shù)有酸水提取法、醇提法、堿化有機溶劑提取法等。酸水提取法以酸水為溶媒從**鮮片里面浸提**,雖然酸水成本低廉,但由于所用酸水數量多、有腐蝕性,對設備和后續濃縮工序帶來(lái)極大障礙,總體成本高,提取率低;醇提法以乙醇或甲醇為提取溶媒從**干粉中提取,雖然所需溶劑量大大降低,但溶劑成本較高,提取物中油性成分較大,對后續工序有較大影響;堿化有機溶劑提取法是先將干粉性原料通過(guò)堿性溶劑處理,再用水不溶性有機溶劑提取,該辦法存在有機溶劑成本過(guò)高,對濃縮設備要求嚴格,否則有機溶劑損失過(guò)大,造成成本不易控制。
本項目采用生物酶解反應水解**屬植物干粉或鮮片的方法,溶劑采用水,同時(shí)又減少了水的用量,節約了溶劑成本和濃縮成本,提取率也沒(méi)有較大降低。各方法比較如下:
方法
原料
溶劑用量
溶劑價(jià)格
提取率
酸水提取法
鮮片
10倍鮮片相當于40倍干粉
16元/噸
85
醇提法
干粉
15倍干粉
4000元/噸(酒精)
95
堿化有機溶劑提取法
干粉
15倍干粉
10000元/噸
95
生物酶解法
干粉
8倍干粉
521元/噸
92
綜上所述,采用生物酶解反應水解**屬植物干粉的方法可以取得提取**較低的生產(chǎn)成本,并通過(guò)生產(chǎn)實(shí)驗驗證本方法的可行性。
2、純化技術(shù)研究總結
**的純化方法比較經(jīng)典的是有機溶劑分步萃取法,先反復萃取除雜,在通過(guò)調節PH的方法分步萃取得到粗品,最后重結晶得到純品。該方法的缺點(diǎn)是溶劑用量大,萃取過(guò)程中PH難于控制,造成粗品質(zhì)量差,給后續工序帶來(lái)障礙。
本項目采用是氧化鋁柱層析結合薄層層析和液相檢測的方法,直接從**浸膏里面純化**。所得粗品純度高,易于處理。
浸膏層析洗脫曲線(xiàn)如下:
分步萃取和柱層析處理結果比較:
分步萃取
柱層析
溶劑用量
180倍浸膏量
63倍浸膏量
得率
14.0%浸膏量
12.5%浸膏量
粗品純度
75-80%
90%以上
綜上所述,本項目采用的柱層析分離的方法取得溶劑用量少,粗品純度較高的效果,具有高效率低成本的優(yōu)點(diǎn)。
3、氫溴酸**合成技術(shù)研究總結
本合成指**的成鹽反應,合成過(guò)程中,溫度、PH值、時(shí)間和有機溶劑選擇對產(chǎn)品的合成收率和純度有一定的影響。
反應方程式為:
C17H21NO3+HBr=C17H21NO3·HBr
。1) 溫度的影響:
成鹽反應一般都是放熱反應,但本反應合成過(guò)程中,放熱不明顯,一般室溫下可進(jìn)行,高溫和低溫對反應影響不大。但當溴化氫氣體過(guò)量時(shí),其溶于溶液中會(huì )產(chǎn)生放熱,同時(shí)其氧化性會(huì )對**產(chǎn)生影響。
。2) PH值的影響
根據反應方程式,在PH大于7的情況下,反應不完全,在PH小于5.5的情況,副反應比較多,且對產(chǎn)物影響比較大。在合成反應中的PH值從大于8.0漸漸降至5.0時(shí)終止反應。即反應的終點(diǎn)的PH值為5.0。
。3) 時(shí)間的影響
反應時(shí)間和反應物的數量及反應條件有關(guān),試驗表明,根據反應溶液調節反應時(shí)間具有可操作性、靈活性和穩定性。
。4) 有機溶劑的影響
**易溶于有機溶劑如乙醇、丙酮;氫溴酸**不溶于有機溶劑,易溶于水,所以利用這種關(guān)系很容易進(jìn)行分離。氯仿容易被氧化所以不能使用,無(wú)水乙醇和丙酮比較如下:
無(wú)水乙醇
丙酮
沸點(diǎn)(℃)
78
56
對**溶解度
易
易
對氫溴酸**溶解度
微溶
微溶
所以采用揮發(fā)性比較小的無(wú)水乙醇做為合成溶劑。
。5)催化劑選擇的影響:本合成過(guò)程可以在常規條件下進(jìn)行,不需要催化劑催化。
通過(guò)試驗,本項目提出的合成條件為無(wú)催化劑、常溫下、中性條件、以反應溶液PH5-6為終點(diǎn)。
4、氫溴酸**檢測技術(shù)研究總結
《中國藥典(2005)》檢測氫溴酸**的方法是滴定法,這種方法抗干擾能力差,檢測結果不準確。本項目采用高效液相色譜法作為檢測方法,并研究摸索出檢測條件。
檢測條件是:
色譜柱:C18鍵合反相色譜柱(200mm),分離度>1.5
檢測波長(cháng):289nm
流動(dòng)相:乙腈:水:二乙胺=18:82:0.02%
柱溫:室溫
對照品溶液配制:精密稱(chēng)取氫溴酸**對照品,加甲醇或流動(dòng)相溶液制成每1ml含0.1mg的溶液,用0.45μm微孔濾膜過(guò)濾,作為對照品溶液。
樣品溶液配制:精密稱(chēng)取氫溴酸**樣品,加甲醇或流動(dòng)相溶液制成每1ml含0.1mg的溶液,用0.45μm微孔濾膜過(guò)濾,作為樣品溶液。
測定:取樣品溶液10μl注入液相色譜儀,平行測定三次,用外標法計算含量。
本方法的方法學(xué)研究結果。
。1)通過(guò)氫溴酸**標準曲線(xiàn)繪制,得到線(xiàn)形回歸方程,相關(guān)系數r=0.9972(n=5),表明濃度在0.06-0.18mg/mL范圍內線(xiàn)性關(guān)系良好。
。2)通過(guò)試驗測得平均回收率為98.6%,RSD為0.92%,表明回收率良好。
。3)考察精密度RSD為1.23%,表明精密度良好。
。4)考察重現性試驗測得峰面積結果的相對偏差(RSD)為0.06%,表明精密度良好。
。5)通過(guò)穩定性試驗,結果表明溶液在12小時(shí)內是穩定的。
綜上所述,表明本測定方法具有穩定性、可操作性,是本項目的關(guān)鍵技術(shù)。
。ǘ┥a(chǎn)線(xiàn)建設情況:
在本項目實(shí)驗研究取得相應效果的前提下,項目實(shí)施小組按照項目規劃,購買(mǎi)相關(guān)設備,修建相關(guān)設施,并比預期提前建成年產(chǎn)50kg**的生產(chǎn)線(xiàn)一條,順利完成本項目的預定任務(wù)。為進(jìn)一步開(kāi)發(fā)**資源建立了科技平臺。
。ㄈ╉椖垦芯窟^(guò)程中的創(chuàng )新點(diǎn)
本項目在研究和實(shí)施過(guò)程中,本著(zhù)科學(xué)合理、簡(jiǎn)單易行、環(huán)保節能的理念,對傳統方法進(jìn)行革**改造,取得了一定的創(chuàng )新成果,主要有:
1、提取方法上采用生物酶水解的提取方法,即避免了酸水提取造成的環(huán)境污染和能源浪費,又避免了有機溶劑提取帶來(lái)的消防隱患和高成本弊病,使得提取過(guò)程簡(jiǎn)單易操作,成本低下,環(huán)保節能。
2、在純化技術(shù)上,本項目采用氧化鋁層析提純的方法,較傳統PH值分步萃取的方法簡(jiǎn)單實(shí)用,且提純效果好。
3、在合成技術(shù)上,本項目通過(guò)合成條件的廣泛研究,得到規范有效的操作工藝,使得合成成本合理降低,操作簡(jiǎn)單規范。
4、在氫溴酸**檢測技術(shù)方面,本項目用高效液相色譜法取代滴定法,使得檢測結果準確性,穩定性和精確性得到大幅度提高,并為和國際市場(chǎng)對接準備好條件。
四、項目實(shí)施后所取得的經(jīng)濟和社會(huì )效益
本項目主要是以**資源為原料,加工提取其中的有效成分**,是本公司**產(chǎn)業(yè)鏈建設的重要和關(guān)鍵環(huán)節,本項目的實(shí)施成功為整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條的運作提供了基礎和保障,推動(dòng)**產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。推動(dòng)**種植產(chǎn)業(yè)的穩步增長(cháng),對合理利用**省山地資源提供有效支撐。
五、存在問(wèn)題及建議
在各級領(lǐng)導的關(guān)心領(lǐng)導下,本項目取得的可喜的成功,但在項目實(shí)施過(guò)程中也出現了不少問(wèn)題。
比如現有原料的匱乏,難以有效長(cháng)期運作,因為有效成分**在**原料中極其微少,所以原料來(lái)源很關(guān)鍵,一般10噸**可得1kg**,解決原料來(lái)源問(wèn)題成為本項目擴大的關(guān)鍵。所以發(fā)展**種植產(chǎn)業(yè)勢在必行。
比如廠(chǎng)房的建設,本項目產(chǎn)品為醫藥原料,進(jìn)一步擴大生產(chǎn),需要國家相關(guān)機構認證,但這需要大量資金,對于本公司無(wú)疑是個(gè)巨大的挑戰和壓力。
雖然有這么多的問(wèn)題和障礙,相信通過(guò)各級領(lǐng)導和部門(mén)的支持和本項目的成功實(shí)施會(huì )逐漸解決。
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